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給水泵異常運(yùn)行故障排除的探討添加時(shí)間:2022-12-27

原因分析

1泵進(jìn)口堵塞。通過(guò)拆開(kāi)泵前的管道和閥門(mén),發(fā)現(xiàn)有冰堵。工藝管道試壓后,吹掃干燥不徹/底,管道內(nèi)有少量水。低溫CO2通過(guò)時(shí)瞬間結(jié)冰,造成管道冰堵,影響介質(zhì)通過(guò)。

2操作人員誤操作。通過(guò)觀察現(xiàn)場(chǎng)操作,操作過(guò)程有時(shí)啟動(dòng)順利,有時(shí)啟動(dòng)失敗。研究發(fā)現(xiàn),泵的進(jìn)出口閥的開(kāi)啟順序、開(kāi)啟控制和泵的啟動(dòng)時(shí)間都會(huì)影響泵的運(yùn)行狀態(tài)。

3.設(shè)備和管道的保冷效果不能滿足生產(chǎn)運(yùn)行的要求。紅河油田位于甘肅省鎮(zhèn)遠(yuǎn)、涇川縣境內(nèi),平均海拔1400米。屬大陸性干旱半干旱季風(fēng)氣候,夏季氣溫高,日照強(qiáng),高氣溫33.3℃。試運(yùn)行的時(shí)候是陰雨天,白天溫度高。通過(guò)查閱井場(chǎng)的運(yùn)行記錄,對(duì)10次故障的統(tǒng)計(jì)顯示,有5次故障發(fā)生在中午溫度較高的時(shí)候。因此決定了溫度對(duì)故障率有一定的影響,而液態(tài)CO2由于溫度和壓力的影響容易氣化。CO2氣化加劇了給水泵的蒸汽粘結(jié)現(xiàn)象,影響離心泵的運(yùn)行。我們無(wú)法改變和控制溫度,所以決定了設(shè)備和管道的保冷效果不好。

4工藝流程不當(dāng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝是否按設(shè)計(jì)圖紙施工,是否嚴(yán)格按圖施工,發(fā)現(xiàn)CO2儲(chǔ)罐底部體的出液管線中有一個(gè)液袋彎頭,在進(jìn)料泵入口處的工藝管線中設(shè)計(jì)了一個(gè)液袋彎頭,使管線上形成一個(gè)氣囊彎頭,使氣體在氣囊彎頭內(nèi)積聚,影響進(jìn)料泵的運(yùn)行。

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制定對(duì)策

1拆下進(jìn)料泵入口管道上的液袋彎頭。經(jīng)與設(shè)計(jì)和甲方溝通,取消原設(shè)計(jì)的液袋彎頭,拆除并重新焊接,對(duì)接接頭進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。

2吹掃給水泵進(jìn)出口管道。拆卸CO2儲(chǔ)罐出口管線和泵進(jìn)口法蘭,用15m3空壓機(jī)從CO2儲(chǔ)罐出口法蘭向泵進(jìn)口法蘭吹掃10分鐘,用濕度檢測(cè)儀檢測(cè)出口濕度,直至濕度符合要求。

3.設(shè)備和管道的保冷效果

為避免保冷設(shè)備和管道暴曬,建議甲方考慮在工藝區(qū)安裝鋼結(jié)構(gòu)雨篷(初步設(shè)計(jì)考慮雨篷,但為了節(jié)約成本,甲方暫緩安裝)。

管道保溫原設(shè)計(jì)為聚氨酯泡沫40mm厚,包裹阻燃防潮膠泥,外保護(hù)層為0.6mm乳白色彩板。查閱資料重新計(jì)算保冷層厚度。

保冷層厚度計(jì)算公式:x = λ (TF-TS)/AI (TS Ta)

λ:保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)tf:介質(zhì)溫度ts:保溫層表面露點(diǎn)溫度aI:外部傳熱系數(shù)ta:環(huán)境溫度tf=-10℃ts=27.7

根據(jù)飽和蒸汽表,30℃時(shí)的飽和蒸汽壓力為31.824×0.85=27.05mmHg,27.05mmHg時(shí)的飽和溫度為27.02℃,因?yàn)閠s約高于露點(diǎn)溫度,ts為27.7,aI=7一般直接取為10,保溫層厚度為0.051m當(dāng)被納入公式時(shí)。因此,保冷層應(yīng)不小于50mm。

考慮到當(dāng)?shù)匕滋鞙囟容^高,結(jié)合設(shè)計(jì)和甲方,CO2儲(chǔ)罐至給料泵的管道原保冷層將加厚40mm。

4操作錯(cuò)誤。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)操作人員,研究泵的運(yùn)行曲線,通過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn),重新建立了一套操作規(guī)程。

通過(guò)對(duì)離心泵運(yùn)行曲線的分析研究,得出以下結(jié)論:揚(yáng)程與流量成反比,軸功率與流量成正比,泵效率開(kāi)始隨流量變大,然后隨流量減小。流量應(yīng)控制在4.5m3/h,反復(fù)試驗(yàn)出口閥開(kāi)度控制在1/3時(shí)流量為4.5m3/h。